2015年8月27日下午,市场部紧急通知,接到无阀光电物联网成表订单6800台,并要求9月10日首批交货2千台。
由于该项订单只小批量生产过一次,这是首次安排上千台的大批量生产,因此没有任何物料库存。由于客户要求交货时间很短,留给智能表事业部的采购、生产周期时间仅有十天。为了啃下这个硬骨头,潘有水部长立即组织全体管理人员开会,布置各自任务目标。
兵马未动,粮草先行。为确保能按时完成首批2千台订单交货要求,智能表事业部计划员闻风而动立即行动起来 ,在订单尚未下达前与技术中心工程师和订单评审员多次沟通,确认物料信息并主动加班加点,及时下发物料采购订单。针对优先使用的物料,全部要求供方连夜生产,次日开始用顺丰快递分批发货。至8月29日,各类物料陆续分批到货。
物料按时到达,为接下来的生产运作提供了保障。时逢9月4日—9月5日假期,但生产一线人员仍继续奋斗在前线,以高涨的工作热情,投入到工作中去。
首次大批量生产无阀光电物联网成表,工艺尚未完善,相关的工装检具也未能满足生产需求,各种问题层出不穷,基本属于摸着石头过河。线路板的制作过程中,出现测试工装严重不足、天线的焊接质量差且效率低、灌胶过程复杂等问题,除了请技术中心及时给予支持外,潘有水还亲自跟踪生产进度,指导员工将物联网小表工装进行改造制作两套测试工装,缓解了线路板检测工序的工作压力。同时,他还细心观察,积极动手,指导员工改用自动灌胶机替代原手动调胶,使灌胶工序的生产效率得到大幅度提高。
装配过程中,大多数员工都是首次装配,操作不熟练,并且生产过程需及时与技术、质量部门沟通工艺要求,导致生产进度较慢,加班加点已成家常便饭。而检测过程又远比常规物联网小表要复杂,光检测程序的工作量,就足足多出一倍。而检测不良的比例高达 5%左右,经重复检测上线后,仍有6%左右的不良品需要第三次上线检测。在生产过程中,按照之前的技术指导的流程走发现400台不能上线,后续与技术员在生产线验证后,确定要将此400台表返工处理,重新升级软件,再加一次上线。
流转到包装班时,按客户要求必须连号包装,中间不允许断号,给生产带来很大影响。由于新产品不良率较成熟产品略高,遇不合格品必须及时维修,确保检测合格后,方能按规定号段进行包装。这就要求必须有专人对不良品全程跟踪,而且要求优先维修、检测,从而给正常的生产带来困扰。
虽然生产过程中小插曲不断,但技术人员及时给予leyu手机版登录入口app的技术支持,为生产过程解决一个又一个难题。经过数晚的辛勤忙碌,生产任务终于完成,眼看着胜利的战果——2千台无阀光电物联网成表包装入库,心情也顿时轻松了很多。
顺利完成本次任务,充分体现了全体人员以任劳任怨、服从大局的敬业精神,以扎实工作、默默奉献、舍小家顾大家、公司利益至上的工作态度,为咱们三川公司的稳步、健康发展奉献着自己的力量,用实际行动诠释了三川人的特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗的精神。